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晶閘管智能模塊在加熱設備電源改造應用晶閘管智能模塊在加熱設備電源改造應用 一:設備改造了解 1、 設備用途和設備電氣參數(shù) 特種加熱材料加工,工作溫度1200℃ 輸入電壓: AC380V 初級工作電流:60A 次級工作電流:2000A 次級電壓:12V 2、 設備工作原理 此套設備用碳棒作為電熱元件,碳棒電阻較小:0.006歐姆,工作電流大:2000A。所以此設備采用變壓器初級調(diào)壓方式,控制器件為晶閘管。 3、 設備改造原因 原設備電源部分采用分立控制板+晶閘管的方式,通過改變變壓器初級電壓的方式進行次級調(diào)壓調(diào)壓。原理圖如圖1, 由于設備工作環(huán)境惡劣,碳末粉塵很多,經(jīng)常使晶閘管觸發(fā)板工作失常,造成晶閘管擊穿,輕者導致設備損壞和停工,重者導致產(chǎn)品報廢,給客戶造成較大的經(jīng)濟損失。
圖1、改造前設備電氣電路圖
二:設備改造過程 1、 改造措施 模塊是一體化設備,觸發(fā)電路同晶閘管封裝成一體,密封性好,工作條件適應能力強、安裝維修方便。 結合現(xiàn)場和實際需要,因用戶沒有穩(wěn)流的要求,并且電流不大,所以用智能調(diào)壓模塊即可滿足需要。 將原來的晶閘管同觸發(fā)板拆掉,直接換成一只智能調(diào)壓模塊MTAC150,并將模塊同開關電源轉(zhuǎn)入金屬機箱中,防止粉塵落入,且保證散熱。 原理圖如圖2:
2、 改造前后效果對比 改造前: (1)需定期停電對設備進行除塵維護,生產(chǎn)效率低下; (2)晶閘管設備出現(xiàn)故障時,需專人前去排除,普通電工無法勝任 改造后: 運行后運行一月情況: 智能調(diào)壓模塊覆蓋了厚厚的灰塵,但模塊的運行不受任何影響,也不需停電除塵,降低了設備維護費用,提高了產(chǎn)品能力。 改造后設備沒有發(fā)生一次故障,客戶對此非常滿意,一并改造了其它三臺相同設備。 |


